中走絲線切割機床單邊松絲處理過程(5)
一件厚度91的Cr12材料,調(diào)整電參數(shù):電壓100V,脈寬32,脈間8倍,平均電流2.2A后進行L3方向切割40mm觀察,進刀2mm后觀察絲筒正轉(zhuǎn)工作臺進給量為0.3mm,絲筒反轉(zhuǎn)工作臺進給量為0.32mm,加工情況基本L1方向相同,加工效率為63mm2/min加工面積3640mm2,切割完畢觀察鉬絲沒有松動。(用時間60分鐘)兩件厚度91的Cr12材料,調(diào)整電參數(shù):電壓100V,脈寬32,脈間8倍,平均電流2.2A后進行L3方向切割40mm,L1方向切割40mm,供切割80mm,觀察絲筒正轉(zhuǎn)工作臺進給量為0.3mm,絲筒反轉(zhuǎn)工作臺進給量為0.32mm,加工情況基本L1方向相同,加工效率為63mm2/min加工面積7280mm2,切割完畢觀察鉬絲沒有松動。(用時間120分鐘)兩件厚度91的Cr12材料,調(diào)整電參數(shù):電壓100V,脈寬32,脈間8倍,平均電流2.2A后進行L2方向切割40mm,L4方向切割40mm,供切割80mm,觀察絲筒正轉(zhuǎn)工作臺進給量為0.3mm,絲筒反轉(zhuǎn)工作臺進給量為0.32mm,加工情況基本L1和L3方向相同,加工效率為63mm2/min加工面積7280mm2,切割完畢觀察鉬絲沒有松動。(用時間120分鐘)根據(jù)上述切割試驗,共計切割面積43680mm2,用時390分鐘,沒有出現(xiàn)單邊松絲或者兩個方向進給不一致的現(xiàn)象,由于我們推斷是因為導(dǎo)電塊和后導(dǎo)輪造成的單邊松絲,所以請技術(shù)部加工組,檢測機床精度后繼續(xù)切割試驗,推薦使用周期1個月, 使用此機床切割100mm以上的工件,觀察機床還有沒有用戶處所述現(xiàn)象。
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